125旁路系统QC.ppt
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1、提高旁路控制系统的提高旁路控制系统的提高旁路控制系统的提高旁路控制系统的可靠性可靠性可靠性可靠性热控自动班热控自动班QCQC小组小组发布人:发布人:韩建玲韩建玲A&D AS CS2 小小 组组 概概 况:况:段君寨段君寨 男男 40 大学大学 生产厂长生产厂长 组组 长长 孙学军孙学军 男男 35 大学大学 主主 任任 组织协调组织协调 韩荣利韩荣利 男男 35 大学大学 副主任副主任 组织协调组织协调 邵邵 鹏鹏 男男 34 大专大专 设备组长设备组长 技术指导技术指导 陈贞杰陈贞杰 男男 37 大专大专 班班 长长 班组管理班组管理 闫闫 超超 男男 29 大专大专 技术员技术员 方案设计
2、方案设计 张秀云张秀云 女女 31 大专大专 设备组长设备组长 方案实施方案实施 孙风泉孙风泉 男男 31 大专大专 设备组长设备组长 方案实施方案实施 刘刘 飞飞 男男 29 大专大专 设备组长设备组长 方案实施方案实施 林端辉林端辉 男男 32 大专大专 设备主人设备主人 方案实施方案实施 宋宋 莉莉 男男 31 大专大专 设备主人设备主人 方案实施方案实施 韩建玲韩建玲 女女 34 大专大专 设备主人设备主人 活动记录活动记录小组名称小组名称热控自动热控自动QCQC小组小组组组 长长 段君寨段君寨小组类型小组类型现现 场场 型型报告编写报告编写 闫闫 超超成立日期成立日期1992.2.1
3、71992.2.17成员人数成员人数1212注册号注册号RK-2004-112RK-2004-112出勤率出勤率100%100%TQCTQC教育教育学习情况学习情况4646小时小时/每年每年活动时间活动时间2004.1-2004.122004.1-2004.12活动次数活动次数3838次次发布人发布人 韩建玲韩建玲 小小 组组 成成 员员 概概 况况姓姓 名名 性性 别别年年 龄龄 学学 历历 职职 务务分分 工工 A&D AS CS2 旁路及其控制系统简介:旁路及其控制系统简介:旁路旁路-是与汽轮机并联的是与汽轮机并联的 蒸汽减温减压系统。蒸汽减温减压系统。作用作用-一是在机组故障时,一是在
4、机组故障时,快速投入旁路系统快速投入旁路系统;二二是在旁路投入后,进行是在旁路投入后,进行蒸汽压力和温度调节。蒸汽压力和温度调节。旁路系统可旁路系统可分为高旁和分为高旁和低旁两大部分。高旁主低旁两大部分。高旁主要作用是机组启动时,要作用是机组启动时,加快启动速度,改善启加快启动速度,改善启动条件;在停机和动条件;在停机和RBRB时时防止再热器超温和改善防止再热器超温和改善机炉匹配条件。机炉匹配条件。低旁的低旁的作用是回收工质。作用是回收工质。组成组成-旁路蒸汽管道、阀门旁路蒸汽管道、阀门及其控制系统、执行机及其控制系统、执行机构。构。主汽阀调节汽阀主蒸汽冷再热蒸汽再热调节汽阀再热主汽阀热再热蒸
5、汽低压缸冷凝器高压缸中压缸连通管低旁压力阀高旁压力阀高排逆止阀再热器低旁喷水高旁喷水A&D AS CS2 旁路及其控制系统现状:旁路及其控制系统现状:#5#5机组为上海汽轮机厂设计、制造的机组为上海汽轮机厂设计、制造的N125N12513.24/535/53513.24/535/535型汽轮机组型汽轮机组,旁路系统包括:旁路系统包括:级旁级旁路减压减温装置路减压减温装置;级旁路减压减温装置级旁路减压减温装置;减温装减温装置。置。原旁路控制系统、执行机构均采用上海电站辅原旁路控制系统、执行机构均采用上海电站辅机厂的设备。由于上海电站辅机厂控制系统中的执机厂的设备。由于上海电站辅机厂控制系统中的执
6、行机构运行过程中容易卡涩,远方无法操作,影响行机构运行过程中容易卡涩,远方无法操作,影响机组的正常启动。而且设备构造简单,陈旧老化机组的正常启动。而且设备构造简单,陈旧老化,控制系统及执行机构老化,在运行中存在较大安全控制系统及执行机构老化,在运行中存在较大安全隐患。隐患。系系统统简简介介A&D AS CS2 旁路及其控制系统现状:旁路及其控制系统现状:20032003年年1-121-12月月#5#5机组旁路控制系统异常情况统计表:机组旁路控制系统异常情况统计表:项目项目开机开机次数次数正常动正常动作次数作次数异常动作次数异常动作次数动作异动作异常率常率动作可动作可靠率靠率自动保自动保护投入护
7、投入率率开不开开不开关不上关不上高旁高旁18161111.1%88.9%0低旁低旁16131218.8%81.2%0合计合计3428517.7%82.3%0A&D AS CS2 确定课题方向:确定课题方向:针对,针对,5机组的旁路控制系统的动作可靠率仅为机组的旁路控制系统的动作可靠率仅为82.3%,且无联锁保护功能。远远低于可靠率,且无联锁保护功能。远远低于可靠率100%的公司标准。因此我们选择了课题:的公司标准。因此我们选择了课题:提高旁路控制系统的提高旁路控制系统的可靠性可靠性确确 定定 课课 题题A&D AS CS2 旁路控制系统的动作可靠率目标柱状图:旁路控制系统的动作可靠率目标柱状图
8、:课课题题目目标标100%旁路控制系统旁路控制系统 100 90 80 70 50 30 0 动作可靠率动作可靠率82.3%100%自动保护率自动保护率0%A&D AS CS2 可行性分析:1.是提高设备健康水平的要求.2.是我厂安全性评价的要求.3.是我厂保持企业形象的要求.1.小组成员参加过30万机组旁路系统的调试工作,对旁路的结构原理熟悉.掌握其问题规律.2.小组成员业务素质较高,解决问题的能力较强,信心足,干劲高.3.成员对改进思路有充分的构想.4.目前,国内的各DCS系统性能准确可靠,对机组改造加装DCS系统经验丰富.A&D AS CS2 原原 因因 分分 析:析:旁旁路路控控制制系
9、系统统故故障障旁路控制系旁路控制系统简单统简单阀门操作异阀门操作异常常电动执行器电动执行器老化老化设备构造简单设备构造简单无后备操作,设备不无后备操作,设备不冗余冗余操作不当操作不当执行器设备陈旧执行器设备陈旧阀门间无闭锁保护限阀门间无闭锁保护限制功能制功能报警不及时报警不及时控制保护不完善控制保护不完善回路设计不完善回路设计不完善无事故下联无事故下联锁闭锁锁闭锁执行器与阀门配合设执行器与阀门配合设计不当计不当运行人员操作量大且运行人员操作量大且无法投入自动无法投入自动控制逻辑简单控制逻辑简单执行机构卡执行机构卡涩涩阀门卡涩,执行器力阀门卡涩,执行器力矩小矩小不能实现快开快关不能实现快开快关无
10、故障信号报警无故障信号报警A&D AS CS2 确认一:回路设计不完善确认一:回路设计不完善确认方法:实际测量、调查确认方法:实际测量、调查 由于我厂的旁路系统各阀门均为手动操作,不能投自动,因此机组开停机和事故状态下,由运行人员手动操作而增加了操作量。耽误了机组启动时间,而且也增加了遇到问题时的查找、分析的头绪和麻烦。调查结果:旁路系统的设备结构单一,功能简单。结论结论要因要因验证人:验证人:刘飞刘飞 宋莉宋莉 时时 间:间:2004、1、28A&D AS CS2 确认二:确认二:运行人员操作量大且无法投入自动运行人员操作量大且无法投入自动开开停停机机组组时时,运运行行人人员员根根据据汽汽压
11、压、温温度度时时刻刻进进行手动调节阀门开关。行手动调节阀门开关。机机组组跳跳闸闸时时运运行行人人员员监监控控和和调调节节的的参参数数较较多多,旁旁路路阀阀压压力力、温温度度无无法法自自动动控控制制,曾曾经经延延迟迟了了阀阀门门的的动动作作,引引起起锅锅炉炉安安全全阀阀动动作作。但但是是,并并没没有有由由于于操操作作不不当当而而造造成成过过旁旁路路系系统统的的操操作作故故障。障。结论:非要因结论:非要因验证人:验证人:陈贞杰陈贞杰 时时 间:间:2004、2、17确认方法:向运行人员调查了解确认方法:向运行人员调查了解A&D AS CS2 确认三:确认三:无故障信号报警无故障信号报警旁路产生的故
12、障:旁路产生的故障:阀门操作不动阀门操作不动 阀后压力超压阀后压力超压 阀后温度超温阀后温度超温分析认为:分析认为:由于运行操作原因或设由于运行操作原因或设备原因引起设备故障。而集备原因引起设备故障。而集控室没有控室没有故障信号报警,一故障信号报警,一旦旦旁路系统有故障出现时,旁路系统有故障出现时,就不能被及时发现、及时处就不能被及时发现、及时处理,这样势必直接影响旁路理,这样势必直接影响旁路阀的可靠动作。运行人员无阀的可靠动作。运行人员无法及时发现而发生故障。法及时发现而发生故障。结论:结论:要因要因确认人:韩建玲 验证日期:2004.3.15A&D AS CS2 确认四:设备陈旧,无后备操
13、作设备不冗余确认四:设备陈旧,无后备操作设备不冗余验证人:闫超 验证日期:2004.3.26结论:是要因结论:是要因 分析认为:分析认为:伺服机构是执行器动作可靠的基础。在实际工作中,伺服机构是执行器动作可靠的基础。在实际工作中,旁路系统各阀门由旁路系统各阀门由DCSDCS直接发出直接发出220220V V交流电压直接驱交流电压直接驱动电动执行器转动,通过连杆带动阀门开关。动电动执行器转动,通过连杆带动阀门开关。执行执行器电机和位置反馈常年运行老化,是影响旁路系统可靠器电机和位置反馈常年运行老化,是影响旁路系统可靠性,阀门拒动的主要原因!性,阀门拒动的主要原因!且执行器一旦发生故障后,控制室远
14、方无法操作,只且执行器一旦发生故障后,控制室远方无法操作,只能通知检修人员到就地检修。且无法及时修复时,只能能通知检修人员到就地检修。且无法及时修复时,只能就地手动开关阀门。就地手动开关阀门。A&D AS CS2 确认五:无确认五:无控制逻辑,不能实现快开快关功能控制逻辑,不能实现快开快关功能n无控制逻辑并且不符合现场实际,导致旁路系无控制逻辑并且不符合现场实际,导致旁路系统自投产以来就从未投过自动调节和快开(联统自投产以来就从未投过自动调节和快开(联锁)、快关(闭锁)功能。只能进行手动操作。锁)、快关(闭锁)功能。只能进行手动操作。n事故情况下,无法准确控制再热器和凝汽器入事故情况下,无法准
15、确控制再热器和凝汽器入口的温度和压力,引起再热器管道超温。严重口的温度和压力,引起再热器管道超温。严重时会对旁路阀后管道产生剧烈冲击,危及机组时会对旁路阀后管道产生剧烈冲击,危及机组安全运行。安全运行。结论:结论:是要因是要因确认人:刘飞确认人:刘飞A&D AS CS2 确认六:确认六:手动操作,阀门间无闭锁保护限制功能手动操作,阀门间无闭锁保护限制功能n旁路控制逻辑无法实现,各阀门均为纯手旁路控制逻辑无法实现,各阀门均为纯手动操作,开关顺序均由运行人员评经验操动操作,开关顺序均由运行人员评经验操作。作。n一旦阀门出现故障或操作错误,就会引起一旦阀门出现故障或操作错误,就会引起再热器超温超压,
16、损坏设备。事故情况下再热器超温超压,损坏设备。事故情况下还会造成安全阀动作,影响企业形象。还会造成安全阀动作,影响企业形象。结论:是要因结论:是要因验证人:验证人:孙风泉孙风泉 张秀云张秀云 时时 间:间:2004、4、11A&D AS CS2 确认七:确认七:执行器与阀门配合设计不当执行器与阀门配合设计不当 配合方式:配合方式:执行机构与阀门之间采用复杂的杠杆连接,机械摩擦阻执行机构与阀门之间采用复杂的杠杆连接,机械摩擦阻力大,导致执行机构启动力矩大,不能正常动作。严重力大,导致执行机构启动力矩大,不能正常动作。严重影响了调节门动作质量。影响了调节门动作质量。机组满负荷跳闸时,低旁减压阀门背
17、压大,导致执行机机组满负荷跳闸时,低旁减压阀门背压大,导致执行机构开阀门时,将连杆顶弯。构开阀门时,将连杆顶弯。以上充分说明执行机构设计不当,但是设备属于机务,以上充分说明执行机构设计不当,但是设备属于机务,所以是非要因。所以是非要因。结论:非要因结论:非要因验证人:验证人:韩建玲韩建玲 林端辉林端辉 时时 间:间:2004、5、18A&D AS CS2 主要原因:主要原因:控制控制回路回路设计设计不完不完善善无故无故障信障信号报号报警警无后无后备操备操作设作设备不备不冗余冗余不能不能实现实现快开快开快关快关控制控制保护保护不完不完善善A&D AS CS2 对策实施对策实施一:控制回路设计不完
18、善一:控制回路设计不完善n为为保保证证改改造造成成功功,QCQC小小组组事事先先向向兄兄弟弟电电厂厂和和部部分分厂厂家家进进行行了了大大量量的调查和收资。的调查和收资。n针针对对原原N125MWN125MW机机组组旁旁路路控控制制系系统统设设备备单单一一、陈陈旧旧老老化化的的现现状状和和调调查情况上报公司和厂部申请改为新华公司生产的旁路系统。查情况上报公司和厂部申请改为新华公司生产的旁路系统。n上上海海新新华华公公司司生生产产的的XDPS400XDPS400分分散散控控制制系系统统BPC-VBPC-V型型BPSBPS控控制制系系统统。加加装装:DPUDPU控控制制柜柜、就就地地阀阀门门控控制制
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