钻井事故案例.ppt
《钻井事故案例.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钻井事故案例.ppt(53页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、钻井事故案例基础资料地区:英吉沙构造,时间:地区:英吉沙构造,时间:9 5/8*4700.709 5/8*4700.70,井深,井深6318.71m 6318.71m 钻进参数:钻压钻进参数:钻压80-100KN80-100KN、转速、转速90-100rpm90-100rpm、排量、排量18l/s18l/s。钻井液相对密度:钻井液相对密度:2.332.33事故发生经过 钻进中蹩停转盘钻进中蹩停转盘,在在220-120t220-120t范围内上提下放活动钻具范围内上提下放活动钻具,提至原悬重提至原悬重148t148t转动转盘恢复正常,划眼到底,钻进至井深转动转盘恢复正常,划眼到底,钻进至井深63
2、18.71m6318.71m,钻进中,钻进中蹩停转盘蹩停转盘,在在270-120t270-120t范围内上提下放活动钻具范围内上提下放活动钻具,原悬重原悬重148t,148t,转动转盘转动转盘无效无效,卡死。卡死。事故处理经过泡解卡剂,上下活动钻具,活动范围泡解卡剂,上下活动钻具,活动范围230-110t230-110t。爆炸松扣准备,电缆下至爆炸松扣准备,电缆下至H:3310mH:3310m,反转,反转1010圈蹩转盘,爆炸松扣成功圈蹩转盘,爆炸松扣成功(方钻杆提不出转盘面,无法接单根下压,爆炸松扣后,接一单根)(方钻杆提不出转盘面,无法接单根下压,爆炸松扣后,接一单根).上下活动钻具,活动
3、范围上下活动钻具,活动范围250-60t250-60t解卡解卡循环排解卡剂,停转盘在循环排解卡剂,停转盘在60-265t60-265t范围活动钻具无效,卡钻,钻头位置范围活动钻具无效,卡钻,钻头位置6308.44m6308.44m。泡解卡剂,降钻井液密度,间断活动钻具(范围泡解卡剂,降钻井液密度,间断活动钻具(范围:80-230t:80-230t)泡解卡剂,活动钻具,范围泡解卡剂,活动钻具,范围260-60260-60吨解卡。吨解卡。用键槽破坏器、扶正器(上面铺焊耐磨材料)、水力扩眼器等专用工具用键槽破坏器、扶正器(上面铺焊耐磨材料)、水力扩眼器等专用工具破坏键槽。破坏键槽。水力扩眼器 键槽破
4、坏器测井曲线分析意见5249-5425m5249-5425m井段井斜较大,井径小于井段井斜较大,井径小于88,井眼已经形成了键槽。随着,井眼已经形成了键槽。随着井深的增加,起下钻次数的增多,钻具重量的增加等,发生键槽卡钻井深的增加,起下钻次数的增多,钻具重量的增加等,发生键槽卡钻的几率也在增加。的几率也在增加。由于在钻进过程中发生卡钻,方余不到由于在钻进过程中发生卡钻,方余不到2 2米,只能下压到米,只能下压到110110吨,因此,吨,因此,爆炸松扣接一根单根这一技术措施是正确的。爆炸松扣接一根单根这一技术措施是正确的。用了很长时间和很多工具破坏键槽,最后没有进行工程测井,无法对用了很长时间和
5、很多工具破坏键槽,最后没有进行工程测井,无法对破坏键槽的效果进行评价。破坏键槽的效果进行评价。对于一口设计为对于一口设计为70007000米的井,上部井段的井身质量对下部施工起着很米的井,上部井段的井身质量对下部施工起着很重要的作用。重要的作用。钻井事故案例野云野云2井压差卡钻事故井压差卡钻事故一.基础数据 地层:地层:J J,岩性:含砾粉砂岩,岩性:含砾粉砂岩当时密度:当时密度:1.531.53,粘度,粘度46S46S,挂卡严重,挂卡严重,9 5/89 5/8套套管管*4599.73*4599.73二发生经过1钻进至井深钻进至井深钻进至井深钻进至井深5963.31m5963.31m,发现溢流
6、,关井观察,套压由,发现溢流,关井观察,套压由,发现溢流,关井观察,套压由,发现溢流,关井观察,套压由1.448MPa1.448MPa,泄压,套压由,泄压,套压由,泄压,套压由,泄压,套压由4820.2MPa4820.2MPa,用正注密度,用正注密度,用正注密度,用正注密度1.771.77泥浆压井不住,用密度泥浆压井不住,用密度泥浆压井不住,用密度泥浆压井不住,用密度2.052.05泥浆压井后,立压泥浆压井后,立压泥浆压井后,立压泥浆压井后,立压5MPa5MPa,套压,套压,套压,套压7.5MPa7.5MPa,后用密度,后用密度,后用密度,后用密度2.202.20的泥浆压住。的泥浆压住。的泥浆
7、压住。的泥浆压住。2 2开井,活动钻具,卡钻,循环钻井液,泡解卡剂开井,活动钻具,卡钻,循环钻井液,泡解卡剂开井,活动钻具,卡钻,循环钻井液,泡解卡剂开井,活动钻具,卡钻,循环钻井液,泡解卡剂1515小时小时小时小时,活动钻具上提至活动钻具上提至活动钻具上提至活动钻具上提至2300kN2300kN解卡,循环排解卡剂,起钻至井解卡,循环排解卡剂,起钻至井解卡,循环排解卡剂,起钻至井解卡,循环排解卡剂,起钻至井深深深深4519.87m4519.87m(套管鞋内),循环调整钻井液。下钻至(套管鞋内),循环调整钻井液。下钻至(套管鞋内),循环调整钻井液。下钻至(套管鞋内),循环调整钻井液。下钻至549
8、3.70m5493.70m,接立柱后下放遇卡。,接立柱后下放遇卡。,接立柱后下放遇卡。,接立柱后下放遇卡。三处理经过1.1.泡解卡剂泡解卡剂1111小时,未解卡。小时,未解卡。2.2.泡解卡剂泡解卡剂3030小时小时,未解卡。未解卡。3.3.泡解卡剂泡解卡剂15,15,小时,未解卡。小时,未解卡。4.4.活动钻具活动钻具,600KN2400KN,600KN2400KN刹住刹把静止刹住刹把静止3 3分钟分钟,悬重恢复悬重恢复,解卡。解卡。5.5.起钻探伤。起钻探伤。6.6.换钻头换钻头,逐根接单根通划至井深逐根接单根通划至井深5342.00m5342.00m,上提下放正,上提下放正常,接单根时,
9、钻具卡死。现场分析为粘卡。常,接单根时,钻具卡死。现场分析为粘卡。三处理经过7.7.泡解卡剂泡解卡剂3030小时未解卡,排解卡剂。小时未解卡,排解卡剂。8.8.活动钻具,开泵循环活动钻具,开泵循环,与正常泵压相差与正常泵压相差14MPa,14MPa,经检查经检查,泵泵与地面设备正常与地面设备正常,测量迟到时间测量迟到时间,发现在井口附近钻具刺发现在井口附近钻具刺漏。漏。9.9.提至提至600KN600KN倒扣倒扣,倒开倒开,悬重悬重560KN560KN,起钻检查钻具,起钻检查钻具,第七第七柱中单根距公接头台阶面柱中单根距公接头台阶面0.52m0.52m处处,有一周向刺漏洞有一周向刺漏洞,长长6
10、0mm,60mm,宽宽15mm15mm,下钻杆对扣,下钻杆对扣,上提到上提到2400KN,2400KN,开泵开泵,排量排量泵压恢复正常。泵压恢复正常。10.10.循环钻井液循环钻井液,活动钻具。活动钻具。11.11.降井内钻井液密度为降井内钻井液密度为2.152.15,静止观察,井口无溢流,浸,静止观察,井口无溢流,浸泡解卡剂,活动钻具,转泡解卡剂,活动钻具,转4545圈锁转盘,上提钻杆胀扣滑圈锁转盘,上提钻杆胀扣滑脱,起钻完。起出脱,起钻完。起出55钻杆钻杆133133根(根(1280.86m1280.86m).三处理经过实探鱼顶位置实探鱼顶位置:井深井深1288.39m1288.39m,落
11、鱼长度,落鱼长度:4051.7m:4051.7m,落鱼,落鱼组合组合:81/2:81/2钻头钻头0.24+430*4A00.24+430*4A0接头接头0.61+61/4DC17.53+81/2SJB2.15+61/4DC8.92+81/20.61+61/4DC17.53+81/2SJB2.15+61/4DC8.92+81/2SJB1.91+61/4DC43.58+61/4JAR9.49+61/4DC26.33+SJB1.91+61/4DC43.58+61/4JAR9.49+61/4DC26.33+4A1*4104A1*410接头接头0.49+5DP127.14+50.49+5DP127.14
12、+5止回阀止回阀0.56+5DP3960.56+5DP396根根3812.753812.75。三处理经过12.12.换方钻杆,接换方钻杆,接118mm118mm大头反扣公锥大头反扣公锥,5,5反扣单杆下钻至鱼顶,循环反扣单杆下钻至鱼顶,循环冲洗鱼头,造扣,起钻未获。冲洗鱼头,造扣,起钻未获。13.13.换换55反扣公锥下钻至鱼顶,反复多次造扣无效,公锥滑扣,起钻完反扣公锥下钻至鱼顶,反复多次造扣无效,公锥滑扣,起钻完,起出起出55公锥滑扣处磨公锥滑扣处磨84*L65mm84*L65mm。14.14.下入端部下入端部126126大头反扣公锥,原悬重大头反扣公锥,原悬重360KN360KN压至压至
13、280KN280KN转转2020圈倒圈倒开,上提悬重增加不明显。起钻完(大头公锥滑扣)开,上提悬重增加不明显。起钻完(大头公锥滑扣)15.15.换换55公锥下至鱼顶,打捞,公锥下至鱼顶,打捞,55公锥滑扣,起钻完公锥滑扣,起钻完,出井出井55反扣公锥磨反扣公锥磨光光84*L125mm84*L125mm三处理经过16.16.改大头公锥扣端面改大头公锥扣端面129mm129mm,下钻至鱼头,造扣,圈爆炸,下钻至鱼头,造扣,圈爆炸松扣,起钻完松扣,起钻完.捞获捞获55正扣钻杆正扣钻杆5 5根根(48.12(48.12米米)井下仍有落井下仍有落鱼长鱼长:4003.58:4003.58米米.鱼顶井深鱼顶
14、井深:1336.51:1336.51米。米。17.17.换反扣方钻杆换反扣方钻杆,倒出倒出5 5根(根(298.08m)298.08m)。井下鱼。井下鱼顶井深顶井深1634.591634.59,落鱼长度,落鱼长度3705.50m3705.50m(5 56060根根+5+5HWDPHWDP等下部组合)等下部组合)18.18.换方钻杆为反扣,下换方钻杆为反扣,下55倒扣器,打捞起钻完。捞获钻铤倒扣器,打捞起钻完。捞获钻铤接头以上钻具接头以上钻具3594.75m3594.75m,落鱼长,落鱼长110.66m110.66m,鱼顶井深,鱼顶井深5231.34m5231.34m19.19.甩反扣方钻杆,接
15、正扣方钻杆,加工铣齿接头,接铣齿甩反扣方钻杆,接正扣方钻杆,加工铣齿接头,接铣齿接头下钻至井深接头下钻至井深51505150米,打水泥塞,蹩压米,打水泥塞,蹩压6mPa6mPa蹩压候蹩压候凝凝,。20.20.从从48004800米开始侧钻,泥浆密度米开始侧钻,泥浆密度1.581.58,侧钻到,侧钻到59005900米,下米,下套管。套管。四点评1.1.从钻完从钻完58005800米的设计井深到重新侧钻到米的设计井深到重新侧钻到58005800米,用了米,用了8080天天的时间。的时间。2 2由于上下存在两套压力体系,在满足下部油气层的条件下,由于上下存在两套压力体系,在满足下部油气层的条件下,
16、上部井段压差过大,导致粘卡。从井控方面考虑,不可能把上部井段压差过大,导致粘卡。从井控方面考虑,不可能把泥浆密度降至泥浆密度降至2.002.00以下。以下。3 3上部井段在钻进过程中,曾把泥浆密度从上部井段在钻进过程中,曾把泥浆密度从1.531.53提到提到1.801.80,但井下出现了不正常现象。后来把泥浆密度又降了下来。但井下出现了不正常现象。后来把泥浆密度又降了下来。4 4在钻完在钻完58005800米加深后,盲目地打开下部地层,对下部风险米加深后,盲目地打开下部地层,对下部风险估计不足。估计不足。5.5.这就是钻井上所谓的遭遇战这就是钻井上所谓的遭遇战.钻井事故案例和三井井壁掉块卡钻和
17、三井井壁掉块卡钻事故发生经过事故发生经过 钻至井深钻至井深43034303米准备接单根,因井下掉块多,故循环至米准备接单根,因井下掉块多,故循环至1111:0000方上提钻具,当提至方上提钻具,当提至43014301米时悬重由原悬重米时悬重由原悬重145145吨上吨上升至升至155155吨,随即下放至吨,随即下放至100100吨、吨、8080吨、吨、6060吨无效,后逐吨无效,后逐渐上提渐上提145145吨、吨、160160吨、吨、170170吨、吨、180-260180-260吨均下压至吨均下压至6060吨吨反复活动无效,转动转盘蹩也无效,至反复活动无效,转动转盘蹩也无效,至1212:000
18、0钻具卡死,钻具卡死,上击器工作,下击器失灵。上击器工作,下击器失灵。事故原因分析事故原因分析 现场分析认为是掉块卡钻;因为在井段现场分析认为是掉块卡钻;因为在井段4099-41264099-4126米出现米出现2727米火成岩,与岩灰胶结处很破碎,此处取芯一筒,刚刚米火成岩,与岩灰胶结处很破碎,此处取芯一筒,刚刚钻过该段时曾划眼多次,现返出的掉块中有灰岩也有火成钻过该段时曾划眼多次,现返出的掉块中有灰岩也有火成岩。岩。事故处理经过事故处理经过:1.泡解卡剂泡解卡剂5151:2020小时因无效循环排出。小时因无效循环排出。2.2.泡解卡剂泡解卡剂4747:5050小时,因无效循环排出。小时,因
19、无效循环排出。3.3.第三次泡盐酸第三次泡盐酸2020小时,注入浓度小时,注入浓度25%25%盐酸盐酸1212方,在开泵大方,在开泵大排量循环排酸过程中,同时增大活动幅度,当提至排量循环排酸过程中,同时增大活动幅度,当提至260260吨时解卡。损失时间吨时解卡。损失时间219219小时。小时。点评1.1.对卡钻的原因分析是正确的对卡钻的原因分析是正确的.2.2.对掉块卡钻在活动钻具时对掉块卡钻在活动钻具时,要以下压为主要以下压为主.3.3.在泡解卡剂时要对症下药在泡解卡剂时要对症下药.钻井事故案例英深英深1井掉钻头事故井掉钻头事故 基础资料时间:时间:2004-4-262004-4-26井身结
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 钻井 事故 案例
限制150内